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工程装机容量为2*660MW,配套设计4座条型煤场,二台DQ1000/2000·35型斗轮堆取料机,由长春发电设备公司生产,取料出力1000t/h,堆料出力2000t/h,作业高度轨上14m、轨下2m,整机含配重约重400T。主要机构由斗轮机构、仰俯机构、回转机构、上部金属机构、走行机构、悬臂胶带机、尾车、喷水除尘装置、电缆卷筒供电系统。设计工作级别,重型工作制。由江苏电力建设第三工程公司安装。俯仰液压系统主油路(见图1)设计工作压力15Mpa,最大工作压力为18Mpa,1号斗轮机于2011年4月底投入运行。
自2011年4 月投运以来,液压系统故障较多,主要表现在:俯仰油缸内部活塞密封損坏,活塞轴向固定卡环损坏,不动作;俯仰油缸在水平上方时,自动上升;俯仰液压一侧动作一侧不动作;三位四通电磁换向阀卡死;电磁溢流阀不动作、不溢流;平衡阀无法调、内部窜油故障;柱塞泵运行噪音大、压力不足;其他液压阀件及液压油易污染等故障,以下进行逐一分析。
2 俯仰液压缸运行故障现象及对策
斗轮机液压俯仰油缸为TK250/180/1750型双作用油缸,直径250mm,行程1750mm,工作压力15Mpa。悬臂水平向上时活塞受拉力,水平向下时活塞受压力。
2.1 常见的故障及原因分析
2.1.1 液压缸漏油
漏油是1号斗轮机俯仰油缸常见的故障,其形成的原因主要是密封件磨损、破裂或使用后压缩产生永久性变形;缸筒与缸盖结合部位产生外渗漏;由于运行振动导致进出管口联接松动产生渗漏。以上三种泄漏主要是外渗漏,外渗漏易检查,通过日常巡查能直观地检查,一出现渗漏就能查出。而液压缸的内泄漏,不易发现,也不能初始就被发现,对斗轮机的危害也大,严重时油缸不能动作,斗轮机无法运行。检测是否内泄漏主要是对两只油缸上下腔压力进行检测,如果2 只油缸压差偏大证明就有内渗漏,内渗漏严重油缸需解体大修。
2.1.2 液压缸工作时出力不足或速度下降
油缸工作时经常出现出力不足现象导致悬臂不动作,或比正常运行时速度有所减缓,原因主要有:1)活塞密封组件与缸筒配合间隙过大。2)密封件在运行中出现翻边,局部失效,导致油缸内渗漏。3)活塞的密封组件配合间隙过小,密封件过紧导致运动阻力增大,损坏密封件。4)长时间运行空载,液压油温升太高(一般应小于60℃),导致油粘度下降,增大了密封组件的渗漏。
2.1.3 液压缸本身的原因
1)1号斗轮机俯仰液压缸设计不合理,活塞环的下端固定采用2 只半圆形卡键与卡簧的组合固定方式,2 只半圆形卡键在卡槽中有间隙过大,出现受力不均匀现象,在高压作用下出现对卡簧的压力不均匀,导致卡簧断裂。
2)俯仰液压缸加工的工艺质量较差,装配后活塞杆与缸体的同时心度不达标。活塞杆与活塞的配合尺寸偏差大,导致加工精度偏低,整体装配时,密封件四周压缩量不均匀,在高压作用下形成油液渗漏。
3)液压缸表面镀层损坏。工作环境存在大量粉尘、煤灰等固体小颗粒,地处海边,空气中盐分重。液压缸作为主要支撑的执行元件,由于工作时活塞杆外露,直接与环境相接触,表面产生锈蚀。
2.2常见的故障的解决方法
2.2.1 液压缸漏油的解决方法
一是检查漏油的原因,检查油管接头的密封垫是否老化,重新更换密封垫。二是检查管路是振动,找出振动源,一般液压系统钢性油管固定在有塑料或尼龙对夹的专用卡件中,单独支座固定;转向处用高压胶管或不锈钢软管联接。 三是检查液压缸本身的固定螺栓是否松动,或受力是否均匀。缸体与端盖联接螺栓松动时,不能只简单地紧固某一只螺栓,而是要在液压缸不受力的状况下,按顺序多次拧紧螺栓。
2.2.2 液压缸工作时出力不足或速度下降的解决方法
一是检查活塞导向环是否将缸内壁磨出划痕,如出现划痕,要重新精镗缸的内壁,并更换活塞密封组件。二是更换意外损坏的密封圈。三是测量活塞各部件尺寸,确保密封组件与缸内壁的间隙既能满足保证压力也能达到动作均匀。四是调整液压控制回路,根据运行实践,将起动运行建立压力时间由1分钟,调整为10秒,停机循环时间由2分钟,调整为5秒,这样大大减少了油的高压空载压缩量,控制了油温的升高。
2.2.3 液压缸本身原因的解决方法
一是改进液压缸活塞轴向固定,由卡键改为锁帽加定位销双保险防松固定。二是将液压缸返至生产厂家进行校正,装配后放在V形平台上校正,使同轴度误差在0.04mm以内。三是重新磨掉活塞表面的镀层,重新镀硬铬层,厚度不小于0.5mm。在活塞杆伸出端加装防水防尘耐腐蚀的防护油毡套。
2.2.4油缸“爬行”原因的解决方法
油缸“爬行”现场主要是系统进入空气,在斗轮机运行中,定期对缸内进行排气,排气装置调整前,调整系统工作压力,先将缸内工作压力降到(0.5~1)Mpa左右,在喷出白浊色的泡末状油液后,空气排尽。
3 溢流阀运行故障现象及对策
系统中DBW10B1-50/20-6EG24NZ5L型先导式直流溢流阀的作用至关重要,通过阀口的溢流,实现系统卸荷,使液压系统压力维持恒定,调整系统压力的作用。
3.1 溢流阀故障现象及原因分析
3.1.1溢流阀调压失灵
油液中侵入空气或杂质,引起阀芯卡阻或导致阻尼孔被堵塞,先导阀锥阀关闭,不能产生压力降则进出油口不能接通,系统不能溢流。
3.1.2压力波动大
阀件弹簧变形、太软或断裂,阀芯变形、阀芯配合或锥阀磨损等。
3.1.3阀体泄漏
密封老化或损坏。
3.1.4电磁铁无吸力
线圈损坏或插件接触不良。
3.2 溢流阀常见故障的对策
溢流阀调压失灵是溢流阀常见故障中发生率最高的。先进行解体查找原因,更换新的溢流阀,让设备运行正常,再分析溢流阀本身有什么缺陷。二是油液不达标,需要更换油液。三是更换阀件的密封圈。四是更换线圈或快速插接头。
4 换向阀运行故障及对策
系统中4WE10J-31/CG24NZ5L型直流电磁换向阀,换向时间为0. 1s~0.2s,及在斗轮机液压系统中,主要是利用电磁铁推动阀芯来变换液流方向,控制液流通断和改变流向,从而完成斗轮机规定的俯仰上升、下降动作。
4.1换向阀不换向
不换向的原因主要有两个原因,一是检查电气方面,看是否为线圈故障导致换向失去驱动力;另一方面检查换向阀芯的阻力、复位弹簧力等是否正常。判断是“电气”还是“机械”的原因,一般可先通过手动方法试验,如果手压滑阀芯,系统动作正常,则可初步判断为“电气”的原因。则要更换电磁铁。
4.2液压油中漏入空气或浸入杂质
引起滑阀芯卡阻,表面产生划痕,堵塞油路。此时要更换阀体。
4.3电磁铁故障
电磁铁过热;电磁铁动作噪声大;防水防潮性差,导致电磁换向阀线圈绝缘破坏,线圈烧毁等等。导致电磁换向阀不能自动。只要更换电磁铁,阀才能恢复正常工作。
5 轴向柱塞泵的故障与处理
1号斗轮机使用的液压泵为A10VS045DR/31R-PPA12N00型轴向柱塞泵,是一种出力、压力都可调整的斜盘式容积泵。
一是泵加工工艺不达标,轴向柱塞泵为容积式液壓泵,因此就要求加工精度达到一定要求,表面粗糙度、配合间隙、形位公差和接触刚度等符合技术要求,泵经过一段时间的使用后有些加工质量问题容易暴露,主要表现是技术精度要求遭到破坏,实践中发生内泄漏、负载大时流量不够,这样的故障不易排除。一般都是将泵先换下,再将泵返厂进行拆检。
二是液压油使用不当或变质。油液是维持液压系统正常运行的介质,油质的好坏,直接决定系统运行稳定性。油液粘度过高,会增加吸油阻力,导致空穴现象,使压力和流量不足,高温季节油泵温度升高,密封件易老化;油液粘度过低会增加泄漏,降低容积效率,并容易吸入空气,造成冲击或“爬行”。主要是按季节更换液压油,定期化验油的质量,防止油箱进水、进灰,定期进行滤油。
三是泵的安装工艺不合格。泵轴与驱动电机轴的联接同轴度超差,联接支座无缓冲,导致不规则噪声和振动。泵和电动机装在油箱上,应采用橡胶减振圈,联轴器同轴度偏差径向≤0.03mm以内,轴向≤0. 03mm,轴向间隙3mm,运行振动值≤2.8mm/s。
6 节流阀的故障与处理
斗轮机液压系统使用Z2FS10-30/S型双向节流阀,主要是通过调整节流口,改变流量的大小来达到调节改变俯仰速度的目的。
一是运动速度不稳定,对于此种情况,消除箱体运行振动,保持系统流量不变。二是节流阀内漏,节流阀解体后检查配合间隙,更换超差零件或密封圈。三是定期对系统进行排空气,消除油气两相混流,导致油液断续。
7 平衡阀的故障与处理
1号斗轮机平衡阀型号为1250014,主要是调整2只油缸的运行速度一致性,以及自锁作用。
平衡阀主要会出现开度不当,会造成俯仰速度不稳定、不均匀,或快或慢,甚至悬臂发生抖动。其次是阀体内部渗漏,造成油进入缸的量下降,造成2只缸伸缩不一致。以上处理,一是重新调整平衡阀口的开度,二是更换新的阀体或密封件。
8 结束语
1号斗轮机液压系统运行8年,导致斗轮机液压系统运行不稳定的主要故障有:系统浸入空气、漏入煤尘、运行的振动、泵阀运动的冲击、密封件的老化、安装工艺不达标、原件的自身质量等因素。要减少斗轮机液压系统日常故障,必须从源头着手,减少液压系统污染,夏季要防止液压油超温,防止空气进入液压系统造成振动和冲击,选用好的密封元件,避免产生内渗漏现象。
于2014年技改了液压缸,2016年技改了封闭式液压泵站,防止粉尘、水汽进入液压系统。冷风机由箱体内移出箱外,箱体上方增设了隔热板,改善液压系统工作环境,消除了液压系统的故障。
参考文献:
[1] 刘延俊 液压回路与系统北京化学工业出版社出版 2009.
[2] 黄志坚 现代密封技术应用—使用、维修方法与案例北京机械工业出版社出版 2008.
[3] 射阳港发电有限责任公司企业标准Q308/-108.006-2015 《燃料检修规程》 2015.
(作者单位:江苏射阳港发电有限责任公司)
作者简介:成黎明(1983.09-),男,工程师,主要从事电厂设备管理工作。
E-mail:380697530@qq.com |
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